.引言
THP10-10000萬噸數(shù)控等溫鈦合金鍛造液壓機,是我國“十五”期間發(fā)展新型航空航天高新技術工程中所需的重大設備,適用于航空材料等溫超塑性成型新工藝,也適用于有色金屬、武器裝備、船舶、化工機械等溫鍛造超塑成型工藝及其它成型工藝[6]。該機采用新型組合大型框架帶缸滑塊主機結構,滑塊采用5油缸驅動。主油缸是一個可產生60M牛頓壓力的單缸,輔助油缸是4個可產生10M牛頓壓力的單缸,一般工作油壓25Mpa(8000噸壓力),最高工作油壓31.5Mpa(10000噸壓力)。該機要求在等溫鍛造工作速度范圍為0.005mm/s~0.5mm/s內實現(xiàn)恒速控制,即在0.005mm/s~0.5mm/s中的任何一個速度上,在被壓材料形變過程中該速度均應保持不變(恒速度控制)。
2.系統(tǒng)設計
2.1系統(tǒng)分析
該機在等溫鍛造時的動力源為一臺電子比例變量泵。根據(jù)液壓原理可知,電液速度控制系統(tǒng)分閥控系統(tǒng)和泵控系統(tǒng)兩類。閥控系統(tǒng)用于精度和響應速度高但功率小的場合,泵控系統(tǒng)用于要求效率高、功率大的場合,從現(xiàn)場實際情況分析來看,擬采用閥控系統(tǒng),即采用閥控液壓缸來達到對速度控制的目的。
由液壓原理知,當閥控液壓缸以速度為輸出時,液壓缸不具有積分特性,因而液壓速度控制系統(tǒng)只具有比例特性而不具有積分特性,其開環(huán)傳遞函數(shù)近似為[1]
——電液速度控制系統(tǒng)開環(huán)增益;
Ki—— 伺服放大器增益;
Ksv—— 伺服閥增益;
Kfv—— 檢測環(huán)節(jié)增益;
AP—— 活塞面積;
可見,沒有加校正環(huán)節(jié)的液壓控制系統(tǒng)為0型系統(tǒng),即使對階躍的指令輸入也存在穩(wěn)態(tài)誤差,為使0型系統(tǒng)變?yōu)?/span>Ι型系統(tǒng),液壓速度控制系統(tǒng)不能只采用比例伺服放大器,而應采用比例積分放大器,即電壓放大器應采用PI調節(jié)器。但采用PI調節(jié)器后,隨之而來的是系統(tǒng)的動態(tài)響應大為降低。從實際系統(tǒng)的設計要求來看,液壓機速度變化范圍從0.005mm/s到0.5mm/s,最大速度與最小速度之間相差100倍,也就是說,在液壓機工作過程中,根據(jù)工作現(xiàn)場的實際需要,有可能出現(xiàn)較大的速度變化,因此要求系統(tǒng)要有較高的動態(tài)響應,而同時在恒速運行時又要求速度波動很小,即要求系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)指標要高。為了達到設計要求,擬采用積分分離PID控制算法。
2.2 PID控制原理
在模擬控制系統(tǒng)中,控制器最常用的控制規(guī)律是PID控制。常規(guī)PID控制系統(tǒng)原理框圖如圖1所示[2]。
圖1 模擬PID控制系統(tǒng)原理框圖
PID控制器是一種線形控制器,它根據(jù)給定值r(t)與實際輸出值c(t)構成偏差:
將偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D)通過線形組合構成控制量,對被控對象進行控制,故稱PID控制。其控制規(guī)律為
式中: KP—— 比例系數(shù);
TI——積分時間常數(shù);
TD—— 微分時間常數(shù);
簡單來說,PID控制器各校正環(huán)節(jié)的作用如下:
比例環(huán)節(jié) 及時成比例地反映控制系統(tǒng)的偏差信號,偏差一旦產生,控制器立即產生控制作用,以減少偏差;積分環(huán)節(jié) 主要用于消除靜差,提高系統(tǒng)的無差度。積分作用的強弱取決于積分時間常數(shù)TI。TI越大,積分作用越弱,反之則越強;微分環(huán)節(jié) 能反映偏差信號的變化趨勢,并能在偏差信號值變得太大之前,在系統(tǒng)中引入一個有效的早期修正信號,從而加快系統(tǒng)的動作速度,減小調節(jié)時間。
由于計算機控制是一種采樣控制,它只能根據(jù)采樣時刻的偏差值計算控制量,因此模擬PID控制式中的積分和微分項不能在計算機中直接使用,需要進行離散化處理。以一系列的采樣時刻點kT代表連續(xù)時間t,以和式代替積分,以增量代替微分對模擬PID表達式處理后,可得位置式PID控制算法的離散表達式為[3][4]:
式中:T— 采樣周期;
k— 采樣序號,k =0,1,2···;
u(k)— 第k次采樣時刻的計算機輸出值;
e(k)— 第k次采樣時刻輸入的偏差值;
e(k-1)—第k-1次采樣時刻輸入的偏差值;
增量PID控制算法的離散表達式為:
式中
2.3 積分分離PID控制算法
在普通的PID數(shù)字控制器中引入積分環(huán)節(jié)的目的,主要是為了消除靜差,提高精度。但在過程的啟動、結束或大幅度增減設定值時,短時間內會有很大的偏差,會造成PID運算的積分累積,致使算得的控制量超過執(zhí)行機構可能最大動作范圍對應的極限控制量,最終引起系統(tǒng)較大的超調,甚至引起系統(tǒng)的振蕩。引進積分分離PID控制算法,既保證了積分作用,又減小了超調,使得控制性能有了較大的改善,其具體實現(xiàn)如下:
據(jù)實際情況,人為設定一閾值ε。在實際系統(tǒng)設計中,我們以的值來確定ε值的大小。
當時,也即偏差值比較大時,采用PD控制,可避免過大的超調,又使系統(tǒng)有較快的響應。
當時,也即偏差比較小時,采用PID控制,以保證系統(tǒng)的控制精度。
將以上想法寫成計算公式,即在積分項上乘一個系數(shù)β,β按下式取值:
如位置PID控制,寫成積分分離PID控制的表達式為[5]:
當時,β=0,液壓機控制系統(tǒng)采用PD控制,PD控制的表達式為:
式中
或
當時,β=1,液壓機控制系統(tǒng)采用PID控制,PID控制的算法采用增量式PID控制算法,其表達式為:
式中:
或
A、B、C值與前面表達式中的值相同。
有了以上表達式,便可編制出相關的控制程序,在液壓機的實際試驗中,PID算法的實現(xiàn)是采用PLC編程來完成的,編程框圖如圖2所示。
圖2 積分分離PID控制算法程序框圖
1.實驗驗證
3.1 空載實驗
空載實驗結果如圖3所示,縱軸為速度軸,單位:mm/s;橫軸為實時時間軸,顯示為當前的實際時間。從計算機打印的實時速度曲線來看,滑塊從靜止開始,速度從0mm/s跳變?yōu)?/span>0.5mm/s恒速度運行,在此過程中系統(tǒng)響應較快,且沒有出現(xiàn)很明顯的超調;運行一段時間后滑塊速度從0.5mm/s跳變?yōu)?/span>0.1mm/s恒速運行,在此過程中出現(xiàn)相對較大的偏差,但滑塊速度能很快又回到設定值,說明在此過程中系統(tǒng)的動態(tài)響應較好;在滑塊速度從0.1mm/s 變?yōu)?/span>0.05mm/s恒速運行過程中,系統(tǒng)的響應時間有點長。與前面動態(tài)響應對比分析,主要是由于在低速時某些參數(shù)設置不是非常恰當所致,但從整個曲線來看,空載時已基本能滿足恒速度控制的要求。
3.2 負載實驗
負載實驗,形變材料采用變形高溫合金GH4169,尺寸為φ330×255,等溫鍛造溫度為800℃,滑塊運行速度為0.1mm/s恒速運行。從計算機打印的實時速度曲線來看(圖4),剛開始速度有點偏大,但很快回到設定值,說明控制系統(tǒng)的動態(tài)響應在負載時也基本滿足設計要求。在長達20多分鐘的壓制過程中,速度基本不變(圖中所示時間約為6 分鐘左右),也就是說,液壓機在負載運行時,對于單一給定的某一速度值,控制系統(tǒng)對速度的控制,也基本滿足恒速控制的設計要求,從材料最后的成型結果來看,精度控制在實際要求范圍之內。
圖4 負載實驗實時速度曲線
1.結束語
文中所述方案僅為萬噸液壓機在等溫鍛造恒速度、恒應變速率、變應變速率控制系統(tǒng)中的一個試驗方案,在實際應用中,由于需要考慮系統(tǒng)壓力損耗、負載抗力影響,不同條件下的泵流量控制,滑塊下行過程中五缸同步等因素,所以等溫鍛造萬噸液壓機實際控制系統(tǒng)的復雜性遠遠高于文中所述,且總體性能比文中提及的要好出許多倍。在兩年多的實際生產中,該液壓機的控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,性能良好,滿足了復雜生產工藝的需要。