近日,中鋁山西分公司第一氧化鋁廠原料車間黨員通過實(shí)施“地下皮帶電流變化跟蹤并設(shè)定極限跳停”改善點(diǎn),有效降低了設(shè)備故障率,年可節(jié)約檢修、備件、材料等費(fèi)用18000余元。
由于地下皮帶廊空氣流動性差,嚴(yán)重影響崗位員工正常點(diǎn)巡檢,頻繁發(fā)生磨斷皮帶、皮帶壓死等故障。針對這一現(xiàn)狀,主控工張虎帶頭成立了黨員改善小組,主動展開攻關(guān)。經(jīng)過反復(fù)比對改善方案,為解決人員不能靠近皮帶巡檢這一難題,張虎決定使用自動化計算機(jī)程控技術(shù)。改善小組在不改變“地下”
帶式輸送機(jī)熱繼電器保護(hù)機(jī)構(gòu)的情況下,對地下皮帶的電路分配系統(tǒng)實(shí)施改進(jìn),通過增加電流保護(hù)機(jī)構(gòu),設(shè)定過電流極限跳停,同步傳輸電流變化信息匯入計算機(jī)集中控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了操作系統(tǒng)人工、智能相結(jié)合的控制方式。在皮帶機(jī)發(fā)生皮帶壓死、皮帶磨斷、接頭撕裂等故障時,通過電流的瞬間變化,可以使電腦同步反映到主控室報警,同時斷開皮帶機(jī)電路,實(shí)現(xiàn)對皮帶的保護(hù)功能。
由于地下皮帶廊空氣流動性差,嚴(yán)重影響崗位員工正常點(diǎn)巡檢,頻繁發(fā)生磨斷皮帶、皮帶壓死等故障。針對這一現(xiàn)狀,主控工張虎帶頭成立了黨員改善小組,主動展開攻關(guān)。經(jīng)過反復(fù)比對改善方案,為解決人員不能靠近皮帶巡檢這一難題,張虎決定使用自動化計算機(jī)程控技術(shù)。改善小組在不改變“地下”
帶式輸送機(jī)熱繼電器保護(hù)機(jī)構(gòu)的情況下,對地下皮帶的電路分配系統(tǒng)實(shí)施改進(jìn),通過增加電流保護(hù)機(jī)構(gòu),設(shè)定過電流極限跳停,同步傳輸電流變化信息匯入計算機(jī)集中控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了操作系統(tǒng)人工、智能相結(jié)合的控制方式。在皮帶機(jī)發(fā)生皮帶壓死、皮帶磨斷、接頭撕裂等故障時,通過電流的瞬間變化,可以使電腦同步反映到主控室報警,同時斷開皮帶機(jī)電路,實(shí)現(xiàn)對皮帶的保護(hù)功能。